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高炉除尘器高效运行改进措施

与二高炉沟通在工艺允许的情况下合理控制高炉炉顶打水量,并加大重力除尘及旋风除尘的卸灰量,降低高炉除尘器箱体过滤负荷。

 

高炉除尘器调整反吹脉冲阀工作时间为0.2s(原设定0.5s),在反吹压力不变的情况下加大每次的脉冲强度,同时依据实际情况延长脉冲反吹周期,降低反吹频次。

 

加强二高炉干法除尘侧输卸灰改进,将运行箱体输灰周期缩短,由现在的24h输灰1次改为12h输灰1次,给运行箱体底部留有足够的气流缓冲空间。

 

严格把控高炉除尘器布袋检修更换质量,坚决杜合格笼骨及布袋的安装,笼骨连接处垂直安装,避免布袋出现倾斜造成布袋间摩擦,脉冲反吹管安装到位,喷嘴与袋口中心对正,脉冲气流喷吹的性。

 

经过改进措施的实施,成功解决了二高炉干法除尘布袋周期破损问题,除尘布袋运行稳定,高炉煤气除尘效率了,达到了后续工艺用户对煤气品质的要求,同时降低了高炉除尘器劳动强度及运行成本。

高炉除尘器



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